新鋼球團煙氣超低排放改造成功
業內首次實現球團煙氣前置脫硝工藝與雙塔雙循環脫硫工藝結合 預計年可節約運行成本1500多萬元
2026-04-16 09:45:17
本報訊 12月15日,經過168小時熱負荷試車,中國寶武新鋼集團煉鐵事業部120萬噸鏈箅機—回轉窯球團煙氣超低排放改造項目正式投入使用。它的投用,將實現120萬噸鏈箅機煙氣排放中顆粒物、二氧化硫、氮氧化物3項排放指標均滿足國家煙氣超低排放標準要求,進一步促進新鋼集團環保績效創A工作。
該超低排放改造項目采用“雙塔雙循環脫硫工藝+塔頂濕電除塵、預熱段SNCR(選擇性非催化還原法)+耐熱係統SCR(選擇性催化還原)脫硝”技ji術shu,在zai行xing業ye內nei首shou次ci實shi現xian了le球qiu團tuan煙yan氣qi前qian置zhi脫tuo硝xiao工gong藝yi與yu雙shuang塔ta雙shuang循xun環huan脫tuo硫liu工gong藝yi的de結jie合he,在zai滿man足zu國guo家jia煙yan氣qi超chao低di排pai放fang標biao準zhun的de同tong時shi,具ju有you運yun行xing費fei用yong低di的de優you點dian,可ke以yi大da幅fu降jiang低di運yun行xing成cheng本ben。據ju統tong計ji,相xiang較jiao於yu行xing業ye主zhu流liu的de後hou置zhi脫tuo硝xiao工gong藝yi,該gai項xiang目mu預yu計ji每mei年nian可ke節jie約yue運yun行xing成cheng本ben1500多萬元。
完成這一整套脫硫脫硝處理的鏈箅機煙氣,其中氮氧化物含量由原先的每標準立方米700毫克降低至每標準立方米20毫克,脫硝率高達97%;二氧化硫含量由原先的每標準立方米8000毫克至10000毫克降低至每標準立方米35毫克,脫硫率高達99%;顆粒物指標含量小於每標準立方米10毫克,三者均滿足國家煙氣超低排放標準,預計每年可降低氮氧化物排放量500餘噸,降低二氧化硫排放量300餘噸。 (甘誌鴻 萬新東)
來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網
編輯:滕珊
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