河北新金鋼鐵有限公司煉鐵廠配吃菱鎂石的實踐與研究
2026-03-26 23:32:32
摘要
鋼鐵行業進入高質量發展新階段,成本壓力與生產效能的平衡,成為企業核心競爭力的關鍵。在高爐煉鐵環節,爐渣的流動性、脫硫能力與軟熔性能,直接決定高爐順行狀態與能耗水平,而MgO作為調控爐渣性能的核心元素,其供給方式的選擇,對生產綜合效益有著深遠影響。
關鍵詞:高爐煉鐵;菱鎂石;定量配吃;爐渣調整;鎂鋁比;軟熔性
1、引言
傳統工藝中,企業多選擇在燒結環節添加白雲石等含鎂熔劑來補充爐渣所需MgO,但這種方式會不可避免地降低燒結礦品位、增加燃料消耗,同時惡化燒結礦冶金性能,形成“補鎂提渣性,卻損燒結質”的矛盾。河北新金鋼鐵煉鐵廠瞄準這一行業痛點,創新提出“燒結降鎂-高爐補鎂”協同優化策略,將鎂元素供給任務從燒結工序部分轉移至高爐工序,以高爐批料定量配吃菱鎂石的技術,實現MgO精準調控,破解傳統工藝的兩難困境。
2、燒結性能研究及定量配吃菱鎂石的技術內核
自2025年2月份開始,在新金鋼鐵鐵前係統其中一座1080m³高爐和一台200m²燒結機,針對“燒結降鎂-高爐補鎂” 的協同優化策略,進行了一係列的研究工作。
2.1燒結礦降低MgO含量之後的對燒結冶金性能的影響研究:
MgO有利於改善燒結礦RDI+3.15mm,改善爐渣流動性和脫硫效果,煉鐵要求燒結礦具有一定的MgO含量。但對燒結礦來說,MgO含量會抑製鐵酸鈣的形成,降低燒結礦的質量,且MgO的熔點很高,達到了2800℃,因此高MgO燒結礦必然導致燃耗高、轉鼓強度低、還原性差,實踐證明燒結礦MgO含量控製在1.8以下為宜。
2.2爐渣MgO需求的精準匹配
爐渣中MgO的合理含量並非固定數值,需結合渣中Al₂O₃含量動態調整:
當渣中Al₂O₃<14%時,MgO可按需靈活添加;
當Al₂O₃處於15%~17%區間,鎂鋁比需控製在0.55~0.60;
當Al₂O₃>18%時,鎂鋁比需提升至0.65以上。
基於這一規律,通過計算每批爐料所需帶入的MgO量,反推得出菱鎂石的適配配比(爐料的0.5%~0.7%),以此將爐渣MgO含量穩定控製在8%~10%的理想區間,從源頭實現爐渣成分的精準調控。
2.3菱鎂石對爐渣性能的優化機製
菱鎂石的主要成分為MgCO₃,在高爐高溫環境下分解產生的MgO,從三個維度優化爐渣性能:
1.降黏提流:打斷高鋁渣的矽酸鹽網絡結構,降低爐渣黏度,提升爐渣流動性;
2.強化脫硫:優化硫分配係數,當鎂鋁比≥0.60時,脫硫效率可提升15%~20%;
3.優化軟熔帶:減少高熔點化合物生成,將軟熔帶溫度區間縮小20~30℃,改善高爐透氣性與順行狀態。
3、落地實施的關鍵路徑
3.1工藝流程的集成設計
定量配吃菱鎂石技術需與高爐上料係統深度融合,核心管控三個環節:
原料管控:菱鎂石粒度控製在25-40mm,要求MgO含量>40%、SiO₂含量<8%,保障與礦石混合的均勻性;
配比管控:通過皮帶秤精準控製,按每批料質量的0.55%~0.65%定量添加菱鎂石;
入爐管控:菱鎂石與燒結礦、球團等爐料經皮帶輸送機充分混合後同步入爐。
3.2操作製度的協同優化
針對菱鎂石分解吸熱的特性,新金鋼鐵同步配套調整三項操作製度,維持高爐熱平衡與穩定運行:
1、熱製度調整:確保爐溫按0.3-0.4控製,鐵水物理熱大於1490度;操作上適當提高風溫。
2、造渣製度調整:適當提高二元堿度到1.20~1.25,三元堿度到1.45~1.50,規避堿度波動對爐況的影響;
3、裝料製度調整:將菱鎂石布料到中心環帶,燒結礦質量提升後,高爐采取抑製邊緣的裝料製度提高煤氣利用率。
4、工業實踐的效益成果
新金鋼鐵煉鐵廠1080m³高爐通過每批料配吃0.55%(約噸鐵10kg)菱鎂石的工業實踐,取得了兼具生產與成本的雙重收益:
4.1燒結礦質量升級
2.1.1降低MgO前後數據對比:燒結礦品位升高0.47%,MgO降低0.46%,堿度降低0.06%。
2.1.2降MgO後轉鼓強度從75.84%升高到76.95%,升高1.11%,說明降MgO後對質量起到一定支撐作用。
2.1.3通過以上實驗數據可發現降低燒結礦氧化鎂之後燒結RDI+3.15mm呈現增高趨勢,升高3.4%,返粉率降低0.77%。
2.1.4從市場行情了解,1-3月份市場價基本平穩,對成本影響較少,降MgO後鎂石粉耗量降低8公斤,燃耗降低2.1公斤,成本降低15.12元,品位升高0.47%,影響到單品位成本降低0.4元,降鎂後燒結礦成本和單品位成本均呈現降低趨勢。
4.2高爐生產效能提升
通過數據可見,定量配吃菱鎂石後,隨著燒結礦質量提升後,高爐透氣性明顯好轉,壓差下降,風量提高43m³/min,燃料比降低5kg/t,綜合入爐品位提升0.68%,高爐產量提升1.36%-1.7%,同時鐵水成本每噸降低10-15元,年降本約1300萬元,實現了產量與成本的雙向優化。
5、問題應對與未來展望
5.1常見問題與優化方案
在實踐過程中,新金鋼鐵針對出現的問題形成了對應的解決方案:
1、爐況波動問題:針對配比偏差引發的堿度波動,通過強化電子秤定期校準與物料粒度管控解決;
2、燒結礦質量問題:堅持“高爐定量配吃優先”的原則,避免菱鎂石全量加入燒結工序;
3、熱平衡問題:持續優化風溫與富氧率的調控策略,穩定合適的爐溫和物理熱抵消菱鎂石分解吸熱的影響。
同時建立分段管控機製,根據爐渣Al₂O₃含量動態調整菱鎂石配吃量,進一步提升調控精度。
5.2技術展望
高爐批料定量配吃菱鎂石技術,為高爐煉鐵提供了一種靈活、精準的MgO調tiao控kong路lu徑jing,既ji規gui避bi了le傳chuan統tong燒shao結jie加jia鎂mei的de弊bi端duan,又you實shi現xian了le爐lu渣zha性xing能neng的de優you化hua。未wei來lai,新xin金jin鋼gang鐵tie將jiang進jin一yi步bu深shen化hua該gai技ji術shu的de應ying用yong,結jie合he智zhi能neng配pei礦kuang係xi統tong,實shi現xian鎂mei鋁lv比bi的de動dong態tai、實時調控,持續挖掘高爐降本增效的空間,為鋼鐵行業綠色、高效煉鐵提供可複製的實踐樣本。(朱曉旭 梁毅 常東進 郭輝 白賀龍 郭江平)
參考文獻
[1] 高爐爐料中合理利用含MgO原料的基礎理論研究[D]. 華北理工大學,2017.
[2] 韓宏鬆. 合理利用MgO改善高爐操作的試驗研究與工業實踐[D]. 東北大學,2020.
[3] 薑鑫等. 改善含MgO鐵礦石軟熔性能的研究[J]. 東北大學學報,2007.
來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網
編輯:溫曉霞
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