重慶鋼鐵:一號高爐車間“微創新”激活“效益源”
2026-04-16 02:52:02
今年以來
煉鐵事業部一號高爐車間
以精細管理為抓手
把“小改小革”貫穿於生產經營全過程
圍繞工藝、設備、環保、能耗等領域
主動應變、創新求變
截至11月底
共完成13項創新項目
累計創效超160萬元

針對爐缸部分區域溫度監測空白的問題,一號高爐車間實施“加裝電偶覆蓋盲區”項目,通過自主設計路線、敷設線纜,實現了對爐體溫度的精準監控與預警。
“現在數據更全麵,為高爐高效化、長壽化運行提供了有力支撐。”一號高爐車間主任工程師朱聶勝表示。
此外,“3號熱風爐熱風出口加裝大拉杆”及“嘉恒法陶瓷澆注料脫落後修複的方法”等項目,以低成本、小改動解決了設備大問題,保障了核心係統的穩定。
麵對使用“濕焦”等特殊原料帶來的高爐操作波動問題,值班室班組提出“高爐退負荷量化”及“高爐使用濕熄焦的控製方法”,將經驗操作轉化為數據模型,顯著提升了爐況穩定性。

值班室班長陳亮介紹:“通過數據分析和實驗,我們總結出標準退負荷模型,新手也能快速掌握,爐溫控製更加精準。”
“一種清理泥套的方法”和“一種在線修複放散閥的方法”則大幅提升了檢修效率。爐前班長劉元勝說:“新工具和新方法讓原本耗時費力的泥套處理工作,兩人半小時即可完成。”
在節能降耗方麵,“降低高爐氮氣用量”“降低一高爐壓空消耗量”及“主皮帶機頭副梭槽改型”等項目,從細節入手,實現了能源消耗的顯著降低。
槽下主操黎勇在談到“降低壓空消耗”項目時提道:“我們發現機頭吹掃點設計不合理,便利用廢舊材料改造副梭槽結構,試點後每月可節約費用超萬元。”“熱風爐煙氣脫硫對脫硫劑給料係統改進”則將創新延伸至環保領域,體現了效率效益與綠色發展並重的責任擔當。
一號高爐車間主任曹養齋說:“這些成果最可貴之處在於它們源自一線,接地氣、見效快,實實在在體現了從‘要我做’到‘我要做’的轉變。”(果崢 林益)
來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網
編輯:溫曉霞
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