提效降本雙10%
——河鋼石鋼鋼益公司瞄準目標奮力攻關紀實
2026-04-16 03:24:03 作者:
本報記者 李瑞 通訊員 郭旭梅 李龍
今年初以來,河鋼石鋼鋼益公司牢牢把握提質量、降成本、增效益的著力點,瞄準河鋼石鋼公司提出的“提效10%、降本10%”的“雙10%”目標,團結帶領全體職工苦練內功,強化管理創新,深度挖掘提效降本潛力,效果初顯。7月份,河鋼石鋼鋼益公司4條產線均剛性實現了“提效降本雙10%”目標。
深挖潛能 向“不可能”發起挑戰
隨著河鋼石鋼公司產品升級結構調整步伐的加快,後部效能發揮不足、高端產品交付能力不足越來越成為製約“兩個結構”再優化的瓶頸。為進一步增強高端產品的競爭力,今年5月底,河鋼石鋼公司向鋼益公司下達了“軍令狀”:剛性實現“提效10%、降本10%”的目標。
“近年來,河鋼石鋼鋼益公司多次開展了提效降本工作,該想的辦法都想過了。如今要實現這目標,不太可能做到。”職工剛得知消息時,有些焦慮不安。
“不全力以赴怎麼知道不能實現?”向“不可能”發fa起qi挑tiao戰zhan,困kun難nan麵mian前qian鋼gang益yi公gong司si迎ying難nan而er上shang,成cheng立li了le以yi該gai公gong司si總zong經jing理li為wei組zu長chang,班ban子zi成cheng員yuan為wei副fu組zu長chang,各ge工gong段duan科ke室shi負fu責ze人ren為wei組zu員yuan的de攻gong關guan小xiao組zu,召zhao開kai專zhuan題ti會hui,製zhi訂ding了le9條提產措施、20條降本措施,堅定職工信心,團結帶領職工奮力攻關。
於是,一場提效降本的攻堅戰拉開了帷幕。
8月5日,鋼益公司車間內一片繁忙,退火線、探傷線、銀亮線的職工們緊鑼密鼓地為高端客戶生產產品。機器轟鳴此起彼伏,這些設備一如既往地“工作”,和往常不同的是,許多設備的運行速度都有了“微差”,這是鋼益公司職工為了提效降本,玩兒起了“數字遊戲”,即通過深入研究、探索設備運行規律,優化設備運行參數,提高單體設備的運行速度,以提升綜合運轉效率。
一係列數字的變化起到了意想不到的效果:精飾線探傷設備升級改造後探傷速度由0.6米/秒提升到0.67米/秒,速度提升11.6%;精飾線拋丸輥道由22.5米/秒提到27米/秒,過鋼周期減少1.2秒/根,提產約7%;探傷線矯直機速度由46米/分鍾提高到56米/分鍾,提產約8%;精飾線拋丸後撥料機構延遲時間由3秒縮短至1.5秒;探傷線矯直前取消導槽動作時間,縮短矯直進料時間2秒……近10項設備參數的優化,有效提升了生產效率,效能得到充分發揮。
“設備安全、高效運行是提效降本的前提和基礎,我們探索了很多方法深挖設備潛能,實現設備運行效率的最大化。”鋼益公司設備室主任張釗說。鋼益公司完善了《設備及故障管理方案》,通過提升維檢維保水平加強設備點檢、做好設備的預知維修、利用單體設備工藝轉換時間處理設備隱患、利用換工裝時間進行設備維護等措施,打牢設備穩定運行基礎,提升各產線有效作業率。
苦練內功 精益管理促效能提升
“提效降本工作沒有捷徑可走,必須苦練內功,眼睛向內深度挖潛,向精細化管理要效益,穩紮穩打才能實現既定目標。”鋼益公司總經理蔡仲衛這樣說。
7月29日上午,鋼益公司退火線正在生產供國內某知名客戶的高端釺具用鋼。該鋼種執行3.2米/時、720攝氏度的退火工藝,當該批鋼種的生產接近尾聲時,退火線質量工程師趙溪墨及時安排另外一種高端彈簧鋼的生產。這種彈簧鋼是“雙工藝”產品,既可按照3.2米/時、720攝氏度退火工藝,又可按照4.6米/時、760攝氏度退火工藝生產。“兩種鋼種生產緊密銜接,不需要進行工藝轉換,我們這次生產節約了工藝轉換時間14小時,提高產量約36噸。”趙溪墨說。
精益管理、優化排產,利用“雙工藝”鋼種合理安排生產是鋼益公司退火線提效的有效方式之一。6月份,退火線通過執行“雙工藝”生產,工藝轉換時間比計劃縮短了2458分鍾,作業率提高5.67%;7月份,工藝轉換時間比計劃縮短了近2000分鍾,作業率提高4.43%.
鋼益公司各產線因生產特點不同,提效降本工作也各具特點。精飾線、探傷線、銀亮線在生產中遵從“同組距產能最大化”原則,減少跨組距生產,優化計劃中小訂單同規格生產,由每天換規格4次減少到2次,平均每天節約2次換刀時間,每次換刀時間為40分鍾,全月節約時間2400分鍾,提高產量100噸左右。各產線加大對原料轉場標準的驗收,彎曲度大於8‰的拒收,嚴把質量關既能充分發揮效能又能倒逼上道工序提高產品質量。7月份,矯直機產能從每班約500支提升到800支;精飾線實物產能突破1萬噸,達到曆史最優水平。
做好“加減法” 探索更大降本空間
在探索提效降本的路上,鋼益公司逐漸摸索出了一套行之有效的管理辦法:一是做好“加法”,通過充分提升效能增效益;二是做好“減法”,通過“瘦身”降成本。
“7月份河鋼石鋼成本完成情況排名,鋼益公司第一名!”8月6日,在公司的早會上,財務部對公司各單位的成本進行點評,鋼益公司再次贏得掌聲。
降本“秘訣”是什麼?產線上的細節給出答案。
“這廢舊刀片也能變廢為寶,我們都收集起來,積少成多降成本。”8月5ri,gangyigongsijingshitanshanggongduanzhigongzhengzaihuishouyipianpianfeijiudaopian。yuanlai,gangyigongsiyuzhongbiaodanweigoutong,bangqihuishoufeijiudaopianchongjiancaigoujiage,yipiandaolengdaopiankejiangdi1元,機架式刀片降低1.6元。
在銀亮線,一些產品包裝“改頭換麵”了。產線經過市場對標考察和多次試驗,對包裝材質進行了升級更新,在工藝允許情況下采用更結實、更防水的無紡布替代原來的麻包片、中空板材質包裝,既提升包裝質量又降低成本。6月份無紡布包裝試用96件,節省費用1632元,A類包裝節省費用5萬元;7月份無紡布包裝試用,6件節省費用102元,A類包裝節省費用1萬元。
同時,鋼益公司堅持“智慧在民間”,鼓勵職工積極參與“小建議大獎勵”活動,通過對設備進行自動化、智能化小改造,提高生產效率。
在生產一線,職工的降本智慧遍及每一個角落。他們通過優化生產工藝路線,廠內增上帶鋸和圓盤鋸實現銀亮材降本20元/噸;通過與工裝維護單位進行價格談判壓降成本,壓降廠內物流費用;通過修舊利廢月節約成本10萬餘元;通過正確研判市場信息,降低吊帶采購成本40%……
樹立“人人都是‘成本控製員’”思想。今年初,鋼益公司完善成本管理體係,修訂《阿米巴經營降本增效管理辦法》,強化對成本費用的過程管控,將成本分解到最小單元,壓力傳導到每個崗位。各產線成本細化分解最小單元192項,並確定了相關責任人。此外,鋼益公司樹立公司內部和外委加工“一盤棋”思想,不僅強化對公司內部的管理提效降本,還積極開拓降本渠道,通過推進“公轉鐵”、一單一議等措施,降低委外加工成本,為公司降本貢獻力量。一係列降本措施的落地生根開出了“效益花”,今年6月份和7月份,鋼益公司成功實現降本增效190餘萬元目標。
《中國冶金報》(2019年09月03日 04版四版)
編輯:宋玉錚
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