以“能”為擎,激活降本創效新動能
——唐鋼煉鋼事業部優化能源係統、拓展綠色發展優勢側記
2026-04-16 14:11:29
付小娜 徐程程
jinnianchuyilai,hegangjituantanggangliangangshiyebujianjueluoshilvsefazhangongzuobushu,yijizhinengxiaoweimubiao,jiadagegongyigongxunengyuanguankonglidu,chongfenfahuijishuchuangxinyoushi,kaizhanzhongdiangongguan,quanlipojiezhiyuechanxianjienengjianghaodepingjingnanti,buduanjiangdinengyuanxiaohao、提高能源回收利用率,推動能源成本新突破。1月-8月份,該部噸鋼能源成本為40.64元,同比降低8.56%,實現創效2000餘萬元。
安裝“雙保險”
為煤氣回收“加量”
“趙科長,8月份轉爐煤氣噸鋼回收量達到133.6m3了!”8月31日,在唐鋼煉鋼事業部主控樓,能環公輔作業區作業長劉琛拿著8月份煤氣回收統計表,迫不及待向科長趙征彙報這個好消息。“太好了,這段時間大家的努力沒白費,煤氣回收攻關終於取得了階段性成果。”趙征開心地說。話語間,他的眼神從未離開數據表,心中的喜悅溢於言表。
轉爐煤氣回收是鋼鐵企業重要的能源循環再利用指標,提高回收量不僅可大幅降低冶煉成本,還可減少汙染排放,助力產線實現“綠色煉鋼”。唐鋼煉鋼事業部能源環保室牽頭深入分析煤氣回收全流程,找準製約點和梗阻點,集中全力打贏了這場能源回收“攻堅戰”。
趙征組織本科室技術工程師成立了攻關團隊,逐一分析影響煤氣回收的關鍵因素,紮根產線,跟蹤、記錄轉爐煤氣回收全流程。最終發現,在轉爐冶煉過程中,煤氣回收程序多次異常中止回收,導致回收量持續處於較低值。
weici,gongguantuanduibingfenlianglu,yiluzaizhuanluzhukongshijiankongmeiqihuishouqingkuang,lingyiluzaiyicichuchenquyudundian,shishigenzongmeiqihuishoubeifayunxingzhuangtai。jinglianglujiaji,“謎底”很快被揭開。原來回收杯閥前後的有1號和2號兩塊壓力表,當壓差小於50Pa時會觸發安全聯鎖,回收杯閥停止回收。現場實際情況為:在煤氣回收值達到回收條件時,回收杯閥立即開啟回收,此刻,煤氣的突然換向導致管道內氣體震蕩,造成2號壓力值波動較大,瞬間出現壓差超出閾值,觸發安全聯鎖,係統異常中止導致煤氣回收大量損失。
鎖定問題後,攻關團隊開啟頭腦風暴,經反複研究,終於研究出解決方案。通過加裝壓力表,實施數據聯鎖,利用兩塊壓力表平均值與1號壓力表共同控製回收杯閥開關狀態。同時,攻關團隊打破固有思維,深入研究壓力數值曲線,將壓差聯鎖由3秒延長至6秒。因氣體震蕩導致壓力值不穩,造成煤氣回收異常中止的問題被雙重防護措施徹底解決了。
此方案如同為回收杯閥加裝了“雙保險”,在保證轉爐煤氣安全同時,最大程度提高了回收量,助力產線煤氣回收創出曆史新高。
優化風機轉速
為轉爐產線“增熱”
“各ge單dan位wei注zhu意yi,今jin天tian是shi優you化hua調tiao整zheng風feng機ji轉zhuan速su後hou的de首shou次ci試shi驗yan,請qing大da家jia打da起qi十shi二er分fen精jing神shen,密mi切qie關guan注zhu煤mei氣qi回hui收shou狀zhuang態tai,一yi旦dan出chu現xian異yi常chang,立li即ji終zhong止zhi試shi驗yan上shang報bao。”8月22日,在唐鋼煉鋼事業部轉爐主控室,能源環保室主管工程師李國輝正專注地注視監控屏幕,手拿對講機組織試驗。
鋼水吹煉過程中,鐵水中所含碳元素與氧氣發生化學反應後生成大量的高溫一氧化碳。若能最大限度回收這些熱量,可以實現“負能”liangang,xianzhujiangdiyelianchengben。zhenggechuilianshijianchixujiaoduan,suizhechuiliandejieshu,reliangkuaisuxiaosan。yinci,youxiaotigaozhuanluhuishourezhiyizhiyilaishilianganggongxushixianjienengjianghaodenanti。
今年以來,該單位堅持以效益為中心,緊扣降成本、降費用的核心工作,剛性落實“三個量化”要求,圍繞產線各項技術經濟指標對標行業一流,查找不足和短板,汲取先進經驗和做法,持續提升產線核心競爭力。
“目前轉爐回收熱值僅為0.78GJ/m3,我們與行業先進水平還存在差距。下一步,我們就錨定該指標破題攻關,力爭達到國內前沿水平。”通(tong)過(guo)前(qian)不(bu)久(jiu)與(yu)行(xing)業(ye)領(ling)先(xian)企(qi)業(ye)對(dui)標(biao)學(xue)習(xi),李(li)國(guo)輝(hui)認(ren)識(shi)到(dao)產(chan)線(xian)在(zai)回(hui)收(shou)熱(re)值(zhi)方(fang)麵(mian)的(de)不(bu)足(zu),隨(sui)即(ji)下(xia)定(ding)決(jue)心(xin),不(bu)僅(jin)要(yao)將(jiang)該(gai)指(zhi)標(biao)提(ti)上(shang)來(lai),還(hai)要(yao)在(zai)行(xing)業(ye)內(nei)創(chuang)出(chu)一(yi)流(liu)水(shui)平(ping)。因(yin)此(ci),他(ta)組(zu)織(zhi)轉(zhuan)爐(lu)作(zuo)業(ye)區(qu)、能環公輔作業區等單位技術骨幹召開攻關研討會,共同商討提高轉爐煤氣回收熱值的有效方案。
各單位協同開展大量模擬實驗、查閱相關文獻,並結合從對標單位取來的“真經”,最終成功篩選出最適用於產線的攻關方案。通過將吹煉過程細分為10gebuzhou,genjubutongyanqiliangtiaopeizuijiafengjizhuansu,kaifaquanxinruanjiankongzhichengxu,jianggejieduandeduiyingfengjizhuansubianruchengxunei,shixianzhenggechuilianguochengjunkezhinengjingzhunpeizhifengjifengliang,shizhuanlulukoushizhongchuyuweizhengyazhuangtai,fangzhiyiyanghuatanzailuneierciranshao,quebaozhuanluhuishourezhidadaozuigao。
隨著主控室響起熱烈的掌聲,轉爐風機調速試驗順利取得成功。該方案應用於產線後,轉爐回收熱值實現0.89GJ/m3,達到行業一流水平,年可節約冶煉成本1600萬餘元。
《中國冶金報》(2024年09月19日 03版三版)
來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網
編輯:宋玉錚
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