鄂城鋼鐵:算好精細賬 讓每分鍾都幹出“增”效果
2026-04-16 22:36:39
在鋼軋廠,“算賬經營”不是抽象的口號,而是每個班組、每位職工的實際行動。他們全麵開展“持續發力奮戰三季度,加壓奮進衝刺下半年”專題形勢任務教育,全員踐行“三個一”文化理念,從設備運行的每一度電、讓生產流程的每立方煤氣、鑄機產出的每一噸鋼算起,把責任扛在肩上,把算賬經營落到實處,讓每一分鍾投入都幹出“增”效果。
讓每度電都用在“刀刃上”
正值棒三自動化班的交接班會,班組職工圍著控製櫃討論參數優化。“旋流池水位忽高忽低,兩台泵不停切換,電流跳得像‘過山車’,白白消耗不少電能啊!”班組員工劉斌指著屏幕說。
針對旋流池水位控製問題,劉斌帶著“賬本”到現場測算:一台250KW的泵每天多運行幾小時,一年就損失幾十萬元。他們給水池裝上“智能水位計”,改造後單泵穩定運行就能滿足生產,每年節電相當可觀。
軋線檢修時的“待機浪費”也被盯上。“以前軋機停了水泵還在轉,檢修4小時就浪費近千度電。”技術員殷園帶頭給水泵裝上“聯動開關”,讓水泵跟著主軋線啟停“自動走”,每年又省30餘萬元。
換輥時加裝壓力傳感器,檢測到換輥信號就自動“降頻”,這個“小動作”每年再省近3萬元。
班組把三本賬算下來,這都是實實在在省下的“真金白銀”。
讓每立方煤氣都“跑不掉”
轉爐煤氣回收區域,激光分析儀正實時顯示數據。“以前老式分析儀反應慢,不少煤氣白白溜掉,看著真心疼。”煤氣回收班組技術員李子友拿著新舊設備對比表說。
班組算過一筆賬:回收每滯後1秒,每噸鋼少收0.1立方米煤氣,全年估計會損失煤氣20餘萬元。他們將櫃式分析儀換成激光分析儀,響應速度大幅提升。
新設備裝上後,職工們又細化“維護賬”:校準周期從每月1次延長到每季度1次,每次校準從2小時壓縮到20分鍾。“以前校準要停機,現在模塊化安裝,邊生產邊校準,既安全又高效。”技術員小李說。
通過優化激光光譜檢測模式,解決了氫氣幹擾問題,數據更精準。改造後每噸鋼多回收1立方米煤氣,全年增收近300萬元。
讓每一分鍾都產出“效益鋼”
連鑄車間裏,為滿足寬板軋製品種、規格要求,需要提供不同厚度的斷麵鑄坯。“以前板坯倒方像‘擠牙膏’,兩台天車互相等,太影響效率了,鑄機多等1小時就少產200多噸鋼。”連鑄板坯班組班長汪誌剛邊翻著生產日誌邊說。
後來,班組職工建議把天車“串行作業”改成“平行作業”,充分發揮天車效率,不做“無用功”。流程優化後,兩台板坯連鑄機每次倒方可以節約35分鍾,相當於全年可以增效100餘萬元。
現在在連鑄車間常聽到職工經常說一句話:“少等一分鍾,多產一噸鋼,這賬越算越帶勁!”(彭敏)
來源:今日鄂鋼
編輯:溫曉霞
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