中南股份能源環保部以問題導向破解成本管控難題
2026-04-17 21:15:33
“省下一分錢,就是賺回一分錢。”zhejujuankezaishengchanshijianzhongdezhenyan,chengweibaowujituanzhongnangufennengyuanhuanbaobuchengbengongjiandexingdongzhinan。fadianchejianjujiaoshengchanyunxingyushebeiyunweiliangdahexinhuanjie,yijishuchuangxinyusheshigaizaowei“雙密鑰”,精準破解成本管控難題,實現了降本與增效的雙向奔赴。
密鑰一:自動調控,給藥劑成本做“精準減法”
2台135MW機組鍋爐給水加藥裝置曾是生產成本管控的突出痛點。此前依賴在線PH值化驗的人工變頻調節模式,因化驗與調節存在時間差,導致自動程序振蕩失效、無法穩定投用。一旦鍋爐外供蒸汽或機組負荷波動,PH值調節滯後不僅造成藥劑浪費,更會加劇鍋爐酸性腐蝕,潛藏設備損壞隱患。
技術團隊靶向攻關,摒棄傳統經驗依賴,創新編製除氧器出口SC加藥自動程序,為調控提供量化依據;建立“手工化驗+在線數據”雙向校準機製,嚴控數據誤差;結合鍋爐不同負荷動態特點,差異化設定PH值控製區間,實現“負荷變、參數調、效果穩”的自適應調控。改造後,每年節約藥劑費用16.56萬元,既堵住成本漏洞,更築牢設備安全防線。
密鑰二:設施重構,讓運維成本“科學瘦身”
高效發電三期超濾產品水箱的設計短板,曾長期製約運維效益。水箱僅設1個DN125出水口,需同時承載超濾反洗(80m³/h)與一級反滲透製水(64m³/h)需求,流量供需矛盾突出;且從排汙口取水製水導致水質濁度高、雜質多,使得保安過濾器濾芯更換周期僅15天,頻繁更換既推高采購成本、耗費人力,更影響係統穩定運行。
車間團隊以“釜底抽薪”思路推進改造:從1#、2#機組引入高效發電三期全膜法處理除鹽水,保障源頭水質;新增1個DN125出水口專供反滲透製水,破解流量瓶頸;拆除排汙口製水取水口、恢複原生排汙功能,同步完成水箱清洗與防腐處理。改造後,濾芯更換周期從15天延長至90天,年節省濾芯費用4.8萬元,設備啟停頻次減少80%,運維人力成本降低60%,實現“降成本、提效率、穩生產”三重成效。
從“人工調節”到“自動控製”,從“15天更換”到“90天長效”,從數據精準調控到細節精益管理,發電車間始終以問題為導向,將“精打細算”融入每一個流程、每一個節點,打贏這場實實在在的成本攻堅戰。(哈小輝)
來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網
編輯:溫曉霞
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