降本“掘金”!田承坤的小改小革挖出10.8萬真金
2026-04-15 23:48:14
鋼鐵市場競爭白熱化,成本壓力如影隨形。重慶鋼鐵製造管理部原料檢測車間裏,機械點檢員田承坤卻把崗位變成了“金礦”——他攥著“技能鋤頭”,帶著革新勁頭,用一連串小改小革啃下成本硬骨頭,實打實“挖”出10.8萬元真金白銀。這位車間設備維修小組組長,正用雙手詮釋著“一切成本皆可降”的硬核底氣。
從“維修工”煉就“掘金多麵手”
獨立搞定電氣、機械、氣動係統的“綜合維修達人”
響應複合型人才培養號召
技能升級
“降本不是蠻幹,得有硬技能當‘鋤頭’,才能挖得深、準、穩!”田承坤深諳此道。響應重慶鋼鐵“操檢維調”號召,2024到2025年間,他一口氣拿下低壓電工、焊工、煤氣作業等多張技能資格證。從隻會修機械的“單項選手”,蛻變成能獨立搞定電氣、機械、氣動係統的“綜合維修達人”。車間裏的設備故障,他掃一眼就能摸準症結;複雜的改造需求,他拿筆就能畫出方案,過硬技能讓“掘金”有了堅實根基。
三項改造啃下“硬骨頭”
田承坤精準施策,連續啃下三塊“硬骨頭”
麵對生產中成本痛點
精準破局
麵對生產中的成本“攔路虎”,田承坤逐個瞄準、精準出擊,每一項改造都戳中痛點。
封裝箱修複:把“外包費”揣進自己兜。試樣封裝箱的鎖扣、芯片老損壞,外包修複一個要204元,每月得換20個,一年光維修費就近5萬元。“自己能修為啥要外包?”田承坤接下這塊硬骨頭,亮焊工技能:校正變形鎖扣、補焊脫焊部位、清潔電子鎖觸點,一套標準化操作下來,修複合格率達98%。更關鍵的是,修複周期從2天縮至8小時,既省了錢又提了效。
溜管改造:讓堵料“頑疾”斷根。焦炭二係列棄料倉溜管每月堵8次,每次得3人清理2小時,既費人工又誤生產。田承坤蹲守現場觀察,找準“物料堆積+摩擦阻力大”的病根,開出“加裝振打器+增設托輥”的藥方。改造後,堵料故障率驟降98%,半年才出現1次,一年省下人工成本1.88萬元。
支架修複:讓備件“延年益壽”。製樣二分器支架每月壞2個,換新要1500元一個。田承坤創新“三步修複法”,機械校正調直、補焊薄弱部位、加固受力點,修複後的支架壽命比新的還長1.5倍。這一改,一年就省了3.6萬元備件費。
剛性力臂破解“失靈難題”
每噸加工成本再降20元,全年省下800萬元
麵對料流檢測頻繁失靈
創新提質
6號碼頭取樣設備總“鬧脾氣”:粉狀物料驅動力不足,料流檢測頻繁失靈,操作人員得天天圍著處理故障。田承坤盯著設備琢磨半天,提出“剛性力臂改造方案”——在限位開關觸發臂加個可調節螺杆,再縮短鏈條減少誤差。改造後,料流檢測準確率飆至99%,年省備件費0.32萬元,徹底解放操作人員的故障處理壓力。
“崗位上的小問題
都是藏著真金的‘礦脈’!”
田承坤的話樸實卻有力
他用技能鋪路、以問題為靶心
用一個個接地氣的小改小革
把降本增效從口號變成了真金白銀
這也印證了
基層員工的每一次鑽研與突破
都是企業降本增效的
“金鑰匙”
來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網
編輯:溫曉霞
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