中南股份能源環保部員工在現場改善中實現降本增效
2026-04-17 09:30:58
麵對生產中的設備瓶頸與成本壓力,寶武集團中南股份能源環保部發電車間員工以“四兩撥千斤”的智慧,實現成本管控與生產效能的雙重提升,讓崗位智慧轉化為看得見的生產實效。
拆“單鏈”建“雙保險”,年挽回損失25萬元
老一電站的軟水泵,曾是一處令人揪心的“梗阻點”。原有的“一台變頻器驅動兩台設備”的單鏈運行模式,如同走鋼絲,結構脆弱,隱患頻發。年均6至9次的故障,每次長達4至6小時的停運,導致管網壓力從0.5MPa斷崖式跌落至0.1MPa以下,對下遊生產單元造成顯著衝擊。
車間團隊沒走“換全套設備”的老路,而是盯著“閑置資源”做文章:把倉庫裏積灰的舊變頻器翻出來,改成“一對一”驅動模式;給係統加了條備用電源回路,一旦主路出問題,10秒內自動切換。改造後,設備故障率從“月月有小修”壓減到近乎零,管網壓力穩穩鎖在0.4-0.6MPa的最優區間,每年光是避免停產損失就超25萬元。“不是非得換新的才叫升級,把現有東西用活了,比買新設備更劃算。”參與改造的員工這話實在。
拆舊件拚“新閥”,省下七千元
“新部件采購周期長、成本高,能不能從舊設備裏找答案?”3號CDQ低壓蒸汽外供電動閥突發故障時,維修班組沒有簡單申請新購部件,而是將目光投向了倉庫角落裏的淘汰舊設備。這些被判定“報廢”的設備,在別人眼中是一堆廢鐵,在技術骨幹手中卻成了“香餑餑”。憑借對電路原理的深刻理解和多年積累的維修經驗,維修人員將舊設備拆解、清洗、測試,逐一排查可用部件,重新設計適配的控製電路圖。經過無數次調試校準,原本閑置的舊設備成功“煥發新生”,精準匹配電動閥控製需求,快速恢複了係統正常運行。更直接節約了新購部件成本約7000元。
人們常說:“別小看這些碎銀子,攢多了就是大金庫”。從破解設備瓶頸的“大改造”,到盤活廢舊零件的“小修補”,車間裏的每個角落都藏著降本增效的密碼——答案不在遠方的藍圖裏,就在眼前的崗位上,在那雙願意琢磨、肯下功夫的手裏。(哈小輝)
來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網
編輯:溫曉霞
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