101.37% 漢鋼公司成材率指標刷新紀錄
2026-04-16 03:16:08
工藝優化,突破瓶頸。5月中旬,φ16螺紋鋼4切分成品架次頻繁衝出口,對該規格產量、指標、作業率產生嚴重影響,軋鋼廠成立專項攻關組,棒線車間嚴格實施攻關措施,對工藝情況、各架次孔型、料型逐一排查,最終鎖定14架孔型製約料型能力有限,導致軋件頭部不規則。遂即馬上著手料型優化,控製各架次延伸率,嚴格要求各班料型標準化,並對14架孔型進行重新設計,成品架次衝出口次數大大降低。5月下旬軋製同規格中廢較中旬減少70.3%。
積極對標,取長補短。棒線車間管理人員積極對標龍鋼公司棒材成材率指標,4月底對標龍鋼各條線、各規格成材率,找差距、補短板,zhidingchejianneibuzhibiaoyaoqiu。yaoqiugongchangbanhouduibanzhongchengcailvweidabiaoyuanyinjinxingfenxibingzhidingcuoshi,yigonggebancankaojiaoliu,duiyulvcitongyiyuanyinzaochengchengcailvweidabiaobanzujinxingyanlikaohe,binggenbanxuexi。在車間高要求、嚴標準的措施下,各班組成材率均有提升,形成你追我趕、積極整改的良好氛圍。
穩抓線差,一舉三得。由於切分軋製,線差差異大,實際成材率低,負差難控製,成為棒材提升成材率的一大難關,棒線車間逆水行舟、迎難而上,分析原因、製定措施,要求各班組派專人在冷床區域緊盯切分軋製線差控製,隨時調整,力求達到各倍尺長度相等。隨著措施的落實,調整工標準意識大幅提高,線差控製達到順行時基本“0”誤差。同時針對各規格製定切損長度規範,每日進行1#、2#飛剪及冷剪切損長度進行測量,及時調整飛剪參數;zhenduifuchazhegeguanjianzhibiao,jingenfenchangfuchawendinglvxiangmu,zuzhifuchazhigongguanhuodong,tiaodongyuangongjijixing,duiguanjiangangchejianmeitiantongbaofuchazhiwanchengqingkuang。youyuchejianzhuahaoqiefenzhazhixianchakongzhi,chengcailv、負差值、定尺率得到全麵提升。
溫度改進,卓有成效。zhazhilengpishijiareshijianjiaochanggangpiyanghuashaosunzengjia,ruojiareshijianjiaoduanbangcaishanglengchuangwendudichanshengtouweiwangangqiesunzengjia,junduichengcailvyingxiangjiaoda。bangxianchejianzhenduigaiqingkuang,yaoqiuchejianjishurenyuantongguoduibaowenqianhougangpikaizhawendubuduanceliang,zongjiechushiheshichangjibaowenwendu,chejianzhudonglianxifenchangjishukeduilengpibaowenwendu、時長進行改進,細化工藝控製。從而達到減少鋼坯氧化燒損及冷剪切損,成材率得到提升。(李奕文)
來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網
編輯:網站實習3
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