低碳潔淨鋼生產如何穩定高效?
2026-04-16 04:06:10
於亮濤 楊普慶
山鋼萊蕪分公司煉鋼廠老區此前難以生產高附加值鋼材,主要存在以下幾方麵的問題:一是轉爐終點碳溫雙命中率低,補吹爐次增加,造成鋼水夾雜物含量增加;二是LF精煉渣係組分波動大,去除夾雜物能力差;三是鑄坯表麵、內部質量較差,軋製易產生裂邊、重zhong皮pi等deng問wen題ti,不bu能neng滿man足zu用yong戶hu使shi用yong要yao求qiu,給gei產chan品pin的de開kai發fa和he質zhi量liang的de提ti升sheng帶dai來lai不bu利li影ying響xiang。該gai廠chang需xu要yao研yan究jiu一yi種zhong低di碳tan潔jie淨jing鋼gang生sheng產chan技ji術shu,提ti高gao鋼gang水shui的de潔jie淨jing度du及ji連lian鑄zhu坯pi質zhi量liang,進jin而er為wei煉lian鋼gang廠chang生sheng產chan高gao附fu加jia值zhi鋼gang材cai提ti供gong有you力li的de技ji術shu保bao障zhang。
本研究通過係統分析研究整個工序生產工藝流程,找出製約產品提升的關鍵環節,通過智能煙氣分析係統成熟應用、精(jing)煉(lian)渣(zha)係(xi)窄(zhai)成(cheng)分(fen)控(kong)製(zhi)及(ji)連(lian)鑄(zhu)定(ding)徑(jing)澆(jiao)注(zhu)模(mo)擬(ni)拉(la)速(su)二(er)次(ci)冷(leng)卻(que)控(kong)製(zhi)等(deng)技(ji)術(shu),形(xing)成(cheng)了(le)一(yi)套(tao)穩(wen)定(ding)高(gao)效(xiao)的(de)低(di)碳(tan)潔(jie)淨(jing)鋼(gang)生(sheng)產(chan)技(ji)術(shu),助(zhu)力(li)山(shan)鋼(gang)實(shi)現(xian)精(jing)品(pin)強(qiang)企(qi)戰(zhan)略(lve)。
新技術開發應用條件
生產線主要概況
主要流程:噴鎂脫硫——頂底複吹轉爐——LF爐——矩形坯連鑄機。
存在的主要問題或差距
智能煙氣分析係統靜態控製模型不穩定,點吹爐次較多,導致鋼水氧化性較強,爐襯侵蝕較為嚴重,增加耐材消耗和鋼水夾雜物含量。
爐渣熔點高、黏度大,造成爐渣吸附夾雜物能力較差。
鑄坯存在內弧夾雜、角部裂紋、中間裂紋、中心裂紋等質量缺陷。
技術開發方案
智能煙氣分析控製技術
智能煙氣分析控製技術工作原理
轉zhuan爐lu智zhi能neng煙yan氣qi分fen析xi控kong製zhi技ji術shu是shi在zai轉zhuan爐lu靜jing態tai控kong製zhi技ji術shu的de基ji礎chu上shang,利li用yong激ji光guang氣qi體ti分fen析xi儀yi檢jian測ce轉zhuan爐lu吹chui煉lian過guo程cheng中zhong產chan生sheng的de煙yan氣qi成cheng分fen,並bing根gen據ju同tong步bu檢jian測ce的de轉zhuan爐lu信xin息xi建jian立li動dong態tai模mo型xing,計ji算suan熔rong池chi碳tan含han量liang變bian化hua和he升sheng溫wen速su度du,動dong態tai確que定ding熔rong池chi碳tan含han量liang以yi及ji熔rong池chi溫wen度du,提ti高gao終zhong點dian命ming中zhong率lv,實shi現xian轉zhuan爐lu煉lian鋼gang智zhi能neng控kong製zhi。
智能煙氣分析靜態控製模型優化
通過對轉爐冶煉過程中煙氣成分CO和CO2濃度的曲線變化情況與轉爐冶煉操作相關性研究,在轉爐冶煉的不同階段,受爐內反應的不同情況,煙氣信息中CO和CO2濃度曲線變化呈現出不同的狀態。通過實踐積累,根據煙氣中CO和CO2nongduquxianbianhuaqingkuang,nenggouzhunquedipanduanluneifanying,keyiyouxiaodiyufangguochengfanganhepenjian,duiyugaishancaozuojuyouzhongyaodezhidaoyiyi。zaizhuanluyelianguochengzhong,luqichengfenzhongdeCO和CO2呈現有規律的變化,這些變化間接反映了爐內反應情況,結合煙氣分析係統中CO濃度變化,從布料、槍位和氧壓上進行優化,提高冶煉過程和終點控製能力。
優化終點控製模式
由煉鋼原理可知,吹煉後期,鋼水中碳的濃度很低,特別是碳含量降到臨界碳以後,脫碳速度受碳的傳質影響。
jingguofanfudeshijian,bingjileilefengfudeshuju,jiaqiangyelianhouqirongchidejiaobanqiangdu,youliyurongchizhongtandechuanzhi,shituotansudugengjunyun。zhongdiantiqianglatanmoshitiaozhengweiyucetanwenzaishedingtanwenfanweineitiqiangguanyang。
潔淨鋼精煉渣係的研究
目標渣係確立機理
鋼包精煉的基本渣係為CaO—SiO2—Al2O3。精煉渣要具有適當高的堿度和還原性,以實現脫氧、脫硫的目的;要求渣鋼之間有較大的界麵張力,渣與夾雜物之間的界麵張力要小,以具有較強吸附夾雜物能力,特別是吸收Al2O3的能力;低的熔點和良好的發泡性能,以實現快速成渣埋弧加熱、減少熱損失、保護鋼包包襯的目的。
——爐渣硫容量。從脫硫角度及鋼包耐材侵蝕速度綜合考慮選擇CaO-Al2O3-SiO2渣係,當渣組分為CaO占比50%~60%、Al2O3占比10%~15%、SiO2<20%時,渣係具有較高的硫容量。
——爐渣黏度。CaO-Al2O3-SiO2渣係的黏度主要受堿度和Al2O3含量影響。溫度為1400℃~1500℃,當組成為10%的Al2O3、48%~58%的CaO時,熔渣具有最小的黏度值。隨著CaO含量的增加,熔渣黏度增加很快,當SiO2含量增加或不變及CaO含量降低時,黏度線分布變疏,黏度降低;Al2O3對該渣係黏度的影響沒有堿度明顯,但在一定堿度下,Al2O3含量超過一定範圍時,由於熔渣的熔化溫度升高,渣的黏度顯著提高。當熔渣組成中CaO在50%~60%、Al2O3在10%~30%、SiO2≤40%時,該熔渣具有較低的黏度。由於CaF2能降低渣的熔化溫度並使複雜陰離子解體,所以適當加入CaF2,可以降低CaO-Al2O3-SiO2渣係的黏度。
——熔化溫度。熔渣的熔化溫度與熔渣的組成成分有關。渣係CaO-Al2O3-SiO2中處於1300℃的較低熔點區共有3個。具有較高含量的SiO2 (>40%)不能用於鋼包渣的改性處理和鋼水的精煉,因此不能采用在此範圍內的渣係。擁有較高硫容量的渣組成集中在50%~60%的CaO,5%~15%的Al2O3,<20%的SiO2(質量分數),此時CaO接近飽和,爐渣脫S能力(Ls)為200~300,熔渣成分符合鋼包渣改性工藝的硫容量、黏度要求。
為了使精煉渣有較好的脫硫效果和有利於對上浮Al2O3等脫氧產物的同化和吸收,常將精煉終渣成分選定在CaO-Al2O3-SiO2相圖的12CaO·7Al2O3區域,Al2O3含量為20%左右,存在Ls較高的區域,並且在該區域精煉渣熔點較低,有利於與夾雜的結合;更重要的是在這種渣係條件下,由SiO2引起的鋼水中的[Al]的再氧化趨勢能得到抑製。為了減小精煉渣對鋼包渣線耐火材料的侵蝕,渣中添加5%~10%MgO。
——目標渣係的確立。工藝實施前的低碳鋁鎮靜鋼渣係組分實際控製範圍為:CaO占比58.35%,SiO2占比15.22%,Al2O3占比25%,堿度為3.8。
——低碳鋼種特點。低碳鋁鎮靜鋼對鋁含量有一定要求,低碳鋼全部鋼芯鋁脫氧,金屬錳合金化,渣中SiO2相對偏低,渣中Al2O3較高,要求頂渣具有較高堿度、良好的脫硫效果、流動性及夾雜物吸附能力,同時兼顧夾雜物變性形成12CaO·7Al2O3。
——低碳鋼渣係的確立。低碳鋼冶煉時表現為爐渣較稀,吸附夾雜能力較弱,特別是精煉後期頂渣稀,有時出現“玻璃渣”。雖然堿度較高,但由於轉爐全部采用鋼芯鋁脫氧,渣中Al2O3含量較高;調整了爐渣熔點,表現為頂渣較稀,SiO2含量主要是受轉爐下渣影響,波動較大,不穩定。
為了加強頂渣的吸附能力,可以適當穩定CaO含量在55%~60%範圍內,以更好地促進泡沫渣的形成。SiO2含量不宜過高,可適當降低SiO2的含量,穩定在10%~15%範圍內,以便更好地穩定爐渣流動性和堿度。為了適當降低並穩定精煉渣中的Al2O3含量,可以適當減少部分異常情況及頂渣處理時加入的鋁粒含量,使渣中的Al2O3穩定在18%~23%。繼續做好精煉脫氧,保持好爐渣的還原性,使TFe+MnO<1%。
連鑄定徑澆注模擬拉速二次冷卻控製技術
拉速波動的危害
4號連鑄機結晶器液麵、拉速控製不穩定,結晶器液麵波動一般在±5mm以上,個別達到12mm以上;拉速波動一般在0.3m/min以上,個別達到0.5m/min以上,結晶器液麵、拉速波動大,結晶器易卷渣,造成鑄坯內部夾渣,惡化鑄坯質量,同時容易發生漏鋼生產事故。
二次冷卻配水模型
目前,4號機連鑄常用的二次冷卻模型為:Q=A×V+B,其中Q為水量,A、B為係數,V為工作拉速。二冷段一般分為足輥、一段、二段、三段等。4號連鑄機生產低鋁鎮靜鋼時采用定徑中間包澆鑄。結晶器液麵控製采用銫137fangshi,zhongjianbaodingjinghuakuaidegangshuixialiutongdaozhijingguding,gangshuiliuliangyinzhongjianbaoyemianbodongbianhuada,daozhilasubodongda。genjuercilengquemoxing,jiaodadelasubodongdaozhiercilengqueshuiliangdebodong,ercilengqueshuiliangbodongda、不均勻,惡化連鑄坯外形質量,造成連鑄坯易脫方。
開發模擬拉速二次冷卻控製技術
開(kai)發(fa)一(yi)種(zhong)基(ji)於(yu)連(lian)鑄(zhu)定(ding)徑(jing)澆(jiao)注(zhu)模(mo)擬(ni)拉(la)速(su)二(er)次(ci)冷(leng)卻(que)控(kong)製(zhi)技(ji)術(shu),設(she)計(ji)一(yi)種(zhong)二(er)次(ci)冷(leng)卻(que)配(pei)水(shui)模(mo)型(xing),可(ke)以(yi)通(tong)過(guo)對(dui)實(shi)際(ji)拉(la)速(su)進(jin)行(xing)模(mo)擬(ni)得(de)到(dao)一(yi)種(zhong)模(mo)擬(ni)拉(la)速(su),根(gen)據(ju)模(mo)擬(ni)拉(la)速(su)進(jin)行(xing)二(er)次(ci)冷(leng)卻(que)配(pei)水(shui),減(jian)少(shao)二(er)次(ci)冷(leng)卻(que)水(shui)量(liang)波(bo)動(dong),有(you)效(xiao)地(di)控(kong)製(zhi)連(lian)鑄(zhu)機(ji)鑄(zhu)坯(pi)脫(tuo)方(fang)的(de)二(er)次(ci)冷(leng)卻(que)。該(gai)技(ji)術(shu)解(jie)決(jue)了(le)連(lian)鑄(zhu)鑄(zhu)坯(pi)實(shi)際(ji)工(gong)作(zuo)拉(la)速(su)波(bo)動(dong)大(da)導(dao)致(zhi)的(de)二(er)次(ci)冷(leng)卻(que)水(shui)量(liang)波(bo)動(dong)大(da)問(wen)題(ti),大(da)大(da)改(gai)善(shan)了(le)鑄(zhu)坯(pi)二(er)次(ci)冷(leng)卻(que)均(jun)勻(yun)性(xing),提(ti)高(gao)了(le)連(lian)鑄(zhu)坯(pi)外(wai)形(xing)質(zhi)量(liang),適(shi)用(yong)於(yu)各(ge)類(lei)型(xing)的(de)連(lian)鑄(zhu)機(ji)二(er)次(ci)冷(leng)卻(que)。
應用效果
提高轉爐終點碳溫雙命中率
在(zai)大(da)量(liang)數(shu)據(ju)積(ji)累(lei)的(de)基(ji)礎(chu)上(shang),通(tong)過(guo)不(bu)斷(duan)對(dui)模(mo)型(xing)進(jin)行(xing)優(you)化(hua)和(he)完(wan)善(shan),靜(jing)態(tai)模(mo)型(xing)預(yu)測(ce)準(zhun)確(que)度(du)大(da)大(da)提(ti)升(sheng),轉(zhuan)爐(lu)終(zhong)點(dian)碳(tan)溫(wen)雙(shuang)命(ming)中(zhong)率(lv)較(jiao)以(yi)往(wang)大(da)大(da)提(ti)高(gao),一(yi)次(ci)拉(la)碳(tan)合(he)格(ge)率(lv)為(wei)92.5%以上,減少了補吹爐次,降低了鋼水氧化性,合金收得率及金屬收得率分別提升了2%和1%。
精煉渣係吸附夾雜物能力提升
通過對LF爐精煉窄成分渣係工藝的研究與實施,使得品種鋼夾雜物總級別≤1.5級的合格率≥95%,提高了產品質量,穩定了軋材性能。
連鑄坯質量得到有效提升
該gai項xiang改gai造zao杜du絕jue了le軋zha材cai質zhi量liang缺que陷xian,提ti升sheng並bing穩wen定ding了le軋zha材cai性xing能neng,減jian少shao了le性xing能neng不bu合he格ge判pan廢fei量liang,提ti高gao了le軋zha材cai合he格ge率lv。由you於yu鑄zhu坯pi表biao麵mian質zhi量liang得de到dao提ti升sheng,表biao麵mian裂lie紋wen數shu量liang大da幅fu降jiang低di,鑄zhu坯pi一yi次ci精jing整zheng率lv減jian少shao50.7%。
結 語
山鋼股份萊蕪分公司煉鋼廠通過智能煙氣分析係統成熟應用、潔(jie)淨(jing)鋼(gang)精(jing)煉(lian)渣(zha)係(xi)窄(zhai)成(cheng)分(fen)控(kong)製(zhi)及(ji)連(lian)鑄(zhu)定(ding)徑(jing)澆(jiao)注(zhu)模(mo)擬(ni)拉(la)速(su)二(er)次(ci)冷(leng)卻(que)控(kong)製(zhi)技(ji)術(shu)等(deng)工(gong)藝(yi)的(de)應(ying)用(yong),轉(zhuan)爐(lu)終(zhong)點(dian)控(kong)製(zhi)水(shui)平(ping)大(da)幅(fu)提(ti)升(sheng),碳(tan)溫(wen)雙(shuang)命(ming)中(zhong)合(he)格(ge)率(lv)在(zai)92.5%以上;精煉渣係吸附夾雜物能力大幅提高;鑄坯質量明顯提升,一次精整率大幅降低,提升了品種鋼產品質量,為山鋼生產高附加值鋼材、創建質量品牌奠定了堅實基礎,且多項經濟技術指標顯著進步,達到了預期目標,取得了較好的效果。
來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網
編輯:滕珊
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