重慶鋼鐵:煉鋼廠連鑄車間能源降本有實效
2026-04-16 04:04:58
重慶鋼鐵煉鋼廠連鑄車間聚焦算賬經營和精益運營,堅持向管理要效益,刀刃向內、深挖潛能,以“全員參與、精細管理、技術優化”為三大抓手,打出一套精細化管理“組合拳”。7-10月能源成本較去年同期同口徑降低0.8元/噸,實現降本約180萬元!

全員參與,築牢節能降耗“壓艙石”
為了讓節能意識真正紮根落地,連鑄車間創新推行“雙層麵”管理法,從能源介質管控和崗位責任劃分兩大維度同步發力,讓節能降耗真正成為全車間的行動自覺與文化基因。
通過係統性節能培訓,員工們不僅掌握了水、電、氣等能源的管控邏輯,更清楚了不同工況下的節能技巧;清晰的責任區劃分,則讓每位員工都明確了自己的“責任田”,做到對轄區內能源消耗“心中有數、管控有方”,實現從“要我節能”到“我要節能”的轉變,讓“長流水、長明燈”等老大難問題得到根本改善。
精細管理,織密閉環管控“防護網”
連鑄車間著力構建“計劃-執行-檢查-改進”全鏈條能源管控閉環,讓每一分能源都用在“刀刃上”,能源利用效率大幅提升,讓每一項節能措施都紮實落地、開花結果。
事前科學謀劃,精準製定各類能源介質啟停方案,嚴格規範設備操作流程,從製度源頭杜絕空載運行、無效消耗;實時監控,每日緊盯用能實績與關鍵指標,一旦出現異常波動,立刻啟動分析處置流程,確保用能過程全程可控;事後督查落地,車間領導每周帶隊開展現場巡查,嚴查“跑冒滴漏”,對浪費行為形成持續高壓管理態勢,今年以來,車間累計整治各類能源浪費問題208項。
技術優化,激活深層降耗“強引擎”
連鑄車間以關鍵工藝為突破口,用技術升級點燃深層降耗引擎,真正達成環保與效益的“雙向奔赴”。
針對二冷氣係統,技術組團隊聚焦4號連鑄機開展技術攻關。通過上百次生產工藝推演和精準測算,成功將用戶端壓力從0.35MPa降至最低0.15MPa——在完全保障鑄坯冷卻質量的前提下,實現二冷氣總體用量降低約10%。
麵對超低排新建除塵風機“大馬拉小車”的風量浪費問題,車間主動出擊通過增加連鎖功能,除塵風機可根據開澆、停澆等不同工況的產塵特性,自動實現啟停與高低速智能切換。這一改造不僅讓除塵設備與主線生產無縫同步,更實現每月節電超3.4萬元。(樊勇 孫知雄)
來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網
編輯:溫曉霞
相關文檔
版權說明
【2】 凡本網注明"來源:XXX(非中國鋼鐵新聞網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,並不代表本網 讚同其觀點,不構成投資建議。
【3】 如果您對新聞發表評論,請遵守國家相關法律、法規,尊重網上道德,並承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律 責任。
【4】 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯係的。電話:010—010-64411649
地址:北京市朝陽區安貞裏三區26樓 郵編:100029 電話:(010)64442120/(010)64442123 傳真:(010)64411645 電子郵箱:
中國冶金報/中國鋼鐵新聞網法律顧問:大成律師事務所 楊貴生律師 電話: Email:
中國鋼鐵新聞網版權所有,未經書麵授權禁止使用 京ICP備07016269號 京公網安備11010502033228




























